2014年11月25日,CRH5A型動車組開始進入“5000公里正線試驗”的最后階段。這列動車裝載網(wǎng)絡控制系統(tǒng),完全由長客股份公司研發(fā)制造。這標志著我國不僅實現(xiàn)了動車組硬件的自主研發(fā),更實現(xiàn)了內部軟件程序的自主化。使中國造的動車組不僅有了“中國身”,更有了“中國腦”。
從無到有,率先為城鐵車輛裝上“中國腦”
2004年,該公司與法國阿爾斯通公司合作,引進時速200公里CRH5型動車組,常振臣受命負責該動車組列車網(wǎng)絡控制系統(tǒng)的消化吸收工作。
“合作之初,由于外方在技術轉讓中有所保留,我們只能在人為的技術壁壘面前自己去摸索”,“列車網(wǎng)絡控制系統(tǒng)”研發(fā)團隊成員李曉明打了個比方:“就如同一款超贊的電子游戲,作為用戶,咱們只覺得程序編得特別好,但不知道這個程序到底是怎么編出來的,人家軟件開發(fā)商不告訴你?!?/span>
擺在眼前的路,只有一條:瞄準國際先進技術水平,在技術引進的基礎上,實現(xiàn)消化吸收再創(chuàng)新。
“沒有捷徑可走。那陣子,晚上通宵達旦工作是家常便飯,人手一本辭典,嘴里嚼著面包,眼睛盯著邏輯圖紙,成為研發(fā)組里一道別致風景?!背U癯寄抗饩季迹骸熬褪强恐@股子百折不撓的拼勁兒,我們硬是在很短時間內,把3000多頁邏輯圖準確無誤地翻譯了過來?!?/span>
隨后,歷時8個月的緊張試驗、故障分析、反復調試驗證,以常振臣為首的網(wǎng)絡控制系統(tǒng)研發(fā)團隊理清了CRH5型動車組的整車控制邏輯關系,而且還發(fā)現(xiàn)了其中設計不合理的地方,并向阿爾斯通公司提出了改進和完善建議。
2010年,我國完全自主知識產權的城市軌道車輛列車網(wǎng)絡控制系統(tǒng)橫空出世,北京15號線地鐵第一個自豪地裝上了“中國腦”,隨后,重慶單軌3號線,北京地鐵6號線、14號線,長春輕軌等項目所采購的城鐵車輛,也紛紛用上了“國產大腦”。
2012年8月23日,長客股份公司所研發(fā)的應用于地鐵車輛的列車網(wǎng)絡控制系統(tǒng),順利通過歐洲國際安全等級認證,成為國內同行業(yè)中第一個通過了這一世界通行高標準質量和安全性認證的單位。
“叫板”世界巨頭,占領列車網(wǎng)絡控制系統(tǒng)國際“制高點”
相較于城軌車輛,高速動車組的網(wǎng)絡控制系統(tǒng),無疑要求更高。就在常振臣率隊實現(xiàn)CRH5型動車組列車網(wǎng)絡控制系統(tǒng)國產化的過程中,2007年4月18日上線運營的CRH5型車,陸續(xù)出現(xiàn)了一些令人頭痛的問題。
“遠的不提,就說軸溫顯示系統(tǒng)軸溫頻繁跳變現(xiàn)象”,常振臣皺起眉頭:“每次出現(xiàn)跳變,都要停車進行人工檢測軸溫,短則5分、8分,長則20多分鐘,嚴重影響車輛正常運營秩序。可問題反饋給阿爾斯通,對方回復,解決這個問題至少需半年以上時間,而且要收取一大筆費用?!?/span>
“他們的工程師明知道是什么問題,就是不告訴我們,即使上午就某個問題的原因達成共識,下午又會變卦否認?!敝袊こ處煹男募比绶俨]有使法國人讓步。
團隊經過無數(shù)次跟車檢測和在地面實驗臺的反復同步試驗,1個多月后,終于在繁復浩雜的程序里準確“揪”出了罪魁禍首,找到了那個制造麻煩的時間參數(shù),并通過軟件重新設計,徹底解決了CRH5型車軸溫跳變導致的軸溫誤報警問題。
2011年8月至12月,常振臣還帶隊對CRH380BL型動車組進行了網(wǎng)絡控制系統(tǒng)方面的技術改進。
2012年12月,由常振臣擔綱主持的“CRH5型動車組列車網(wǎng)絡控制系統(tǒng)研發(fā)項目”通過方案評審和試用評審。2014年6月,這項科研成果通過知識產權分析與評估,中國徹底擁有設計制造“高鐵大腦”的能力。2014年10月,完成30萬公里試用考核的CRH5型動車組列車網(wǎng)絡控制系統(tǒng)通過了中國鐵路總公司組織的技術評審,專家組一致認為自主開發(fā)的網(wǎng)絡控制系統(tǒng)功能完善,安全可靠,可批量裝車。
這是又一具有里程碑意義的重大突破——其不僅標志著長客股份公司由此成為我國第一個實現(xiàn)動車組列車網(wǎng)絡控制系統(tǒng)自主化的主機廠,更意味著我國整車列車網(wǎng)絡控制系統(tǒng)軟件不僅完全自主化,而且還后來居上,一舉登上該領域的世界制高點!